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吉林石化PE管材供不應(yīng)求秘訣是什么呢

作者: 2015年12月30日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量:
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自2013年4月開始,吉林石化已接連生產(chǎn)高密度聚乙烯PE100級管材產(chǎn)品30個月,今年平均每月貢獻1億元利潤,市場供不應(yīng)求。吉林石化供不應(yīng)求的秘訣是什么呢?
  自2013年4月開始,吉林石化已接連生產(chǎn)高密度聚乙烯PE100級管材產(chǎn)品30個月,今年平均每月貢獻1億元利潤,市場供不應(yīng)求。吉林石化供不應(yīng)求的秘訣是什么呢?

  “‘十二五’期間,我們廠堅持做小事、干實事、成大事,走差異化競爭之路,從上門推銷到產(chǎn)品供不應(yīng)求,創(chuàng)效位居公司首位的高密度聚乙烯PE100級管材產(chǎn)品質(zhì)量得到了不斷提升,工廠由虧損墊底一躍成為公司創(chuàng)效排頭兵。”日前,吉林石化乙烯廠廠長、黨委書記石俊學(xué)在工廠召開的2016年工作思路研討會后對筆者這樣介紹。
 
  早在“十二五”之初,吉林石化通過市場調(diào)研,瞄準商機,迅速上馬了高密度聚乙烯PE100級管材料項目。管材生產(chǎn)初期,由于生產(chǎn)難度大,遇到了很多問題,每個月生產(chǎn)高密度聚乙烯管材產(chǎn)品都要虧損6500萬元。
 
  2012年,吉林石化再次進行市場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)同類別的管材料國外產(chǎn)品比國內(nèi)產(chǎn)品每噸高2000多元。也就是說,同功能的產(chǎn)品,即便比國外產(chǎn)品每噸低1000元錢,都會賺錢。當(dāng)時該公司乙烯廠高密度聚乙烯車間同時生產(chǎn)膜料和管材料,一年切換四次。因為催化劑不同,導(dǎo)致每次切換生產(chǎn)都不穩(wěn)定。經(jīng)上級部門同意,公司決定只生產(chǎn)管材產(chǎn)品。然而,當(dāng)時的吉化人面臨著生產(chǎn)技術(shù)不成熟的境況。
 
  吉林石化乙烯廠組織攻關(guān)小組成員一點點摸索,經(jīng)過一年多的時間,確定了固定4個參數(shù)不動,只調(diào)節(jié)其余4個參數(shù)的工作法。既減輕了操作人員負擔(dān),又降低了操作難度,生產(chǎn)也慢慢趨于平穩(wěn)。
 
  為實現(xiàn)產(chǎn)、銷、研一體化,吉林石化組織專業(yè)技術(shù)人員跑市場、做調(diào)研,剖析產(chǎn)品質(zhì)量問題。他們成立市場跟蹤服務(wù)小組,走訪了14家用戶,及時收集反饋意見36條,解決技術(shù)問題11條,生產(chǎn)的管材料產(chǎn)品質(zhì)量越來越穩(wěn)定。
 
  通過不斷進行組合洗牌,剔除相對弱勢牌號,吉林石化用差異化產(chǎn)品打開了市場大門。
 
  繼2013年開發(fā)出高密度聚乙烯大口徑管材專用料JHMGC100SLS產(chǎn)品后,2014年,吉林石化全面擴大生產(chǎn)規(guī)模,相繼生產(chǎn)了兩批次6345噸產(chǎn)品,順利推向市場。因質(zhì)量優(yōu)良,每噸產(chǎn)品提價50元銷售,經(jīng)濟效益顯著增加。
 
  為進一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),該公司還開發(fā)了高密度聚乙烯管材混配料新產(chǎn)品。批量產(chǎn)品完成了加工應(yīng)用試驗,管材的短期靜液壓強度達到了PE100 協(xié)會的測試要求。
 
  2014年,吉林石化管材產(chǎn)品市場占有率達到40%,品牌化率達到49.49%,排名中國石油第二,先后通過了國內(nèi)和國外認證。
 
  為了有效解決高密度聚乙烯裝置運行不穩(wěn)的生產(chǎn)瓶頸,該公司乙烯廠組織開展攻關(guān)。通過實施催化劑單元改造和優(yōu)化生產(chǎn)控制等12項措施,2013年至今,沒有發(fā)生一次因結(jié)塊造成裝置波動的事件。
 
  吉林石化通過增設(shè)一套母液分離罐、合理縮短己烷吸附塔使用周期等措施,解決了系統(tǒng)帶水影響反應(yīng)狀態(tài),甚至導(dǎo)致裝置波動停車的難題。
 
  該公司還實施了吸收系統(tǒng)改造,使回收丁烯年投用時間由不足3個月提高到10個月以上,消除了影響反應(yīng)的風(fēng)險,大幅降低了丁烯單耗。采取定期清洗加熱板、調(diào)整離心機溢流堰等措施,同時加強床層及分布板壓差監(jiān)控,及時調(diào)整氮氣循環(huán)風(fēng)量,保證了干燥床正常運行,并使其運行周期由3個月延長至8個月。采取提高預(yù)熱器蒸汽等級、增加己烷精制至蠟回收排放控制等措施,杜絕己烷落地,使裝置在每小時35噸高負荷下,連續(xù)生產(chǎn)6個月以上,己烷單耗下降了45%。
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標簽:吉林石化 管材

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